5月中旬,陕化公司塑编吹膜工段质料工艺调整计划获得阶段性成功,彻底处理了多年来吹膜工艺黏连的困扰。
吹膜工段担任各类包装袋内膜的出产任务,下接圆织、内粘及裁印工段,是包装袋出产的重要环节。每当夏日,内膜黏粘问题更是一件“头痛不已”的作业。究其原因,主要是自吹膜工段质料之一EVA聚乙烯。此种聚乙烯因消融温度低、粘性大、附着力好,是确保包装袋内膜与外袋充沛黏连的重要质料。随同夏日气温攀升,设备温度也随之水涨船高,产出的内膜未等进入下流圆织工段,布辊内侧仍很多黏连,仅此一项糟蹋可达15%。尽管成功度过圆织工段,再进入下流裁剪工段,因其熔点较低,布辊经热切后,切断便敏捷黏连,裁剪操作工不得不人工将一条条切断搓开。跟着近年塑业产能逐渐扩展,裁剪工段日产量约10万套,仅此搓口作业便为操作工形成非常大的作业担负。
2021年,陕化公司以问题为导向,赴多家塑编兄弟单位调研,总算在质料工艺配比方面寻得打破。后经两个多月的工艺调整实验,至5月中旬,吹膜工段质料工艺调整计划获得阶段性成功。出产出的新内膜在粘合性、开口性等都获得大幅度的进步,彻底处理了多年来吹膜工艺黏连的困扰,极大减轻了下流裁剪工段作业量,逐渐提高包装袋质量。经测算,此项工艺施行后,每年可根绝内膜糟蹋约122万条。(李亚圆)
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